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基于MASTA的大速比減速器齒輪綜合修形優(yōu)化設(shè)計(jì)

時(shí)間:2024-07-29來(lái)源:新技術(shù)新工藝

導(dǎo)語(yǔ):為了優(yōu)化某大速比減速器斜齒圓柱齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)的振動(dòng)噪聲水平,通過(guò) MASTA 對(duì)其一、二級(jí)齒輪傳動(dòng)進(jìn)行嚙合及振動(dòng)噪聲仿真分析,發(fā)現(xiàn)存在偏載、應(yīng)力集中、振動(dòng)噪聲較大等問(wèn)題,存在較大的傳遞誤差。

  為了優(yōu)化某大速比減速器斜齒圓柱齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)的振動(dòng)噪聲水平,通過(guò) MASTA 對(duì)其一、二級(jí)齒輪傳動(dòng)進(jìn)行嚙合及振動(dòng)噪聲仿真分析,發(fā)現(xiàn)存在偏載、應(yīng)力集中、振動(dòng)噪聲較大等問(wèn)題,存在較大的傳遞誤差。以減小傳遞誤差與齒面接觸應(yīng)力為目標(biāo),進(jìn)行齒面修形優(yōu)化設(shè)計(jì),建立齒面修形優(yōu)化模型并求解,采用 MASTA 對(duì)修形后模型進(jìn)行分析,并對(duì)其樣機(jī)進(jìn)行噪聲試驗(yàn),驗(yàn)證齒面修形的有效性。結(jié)果顯示:MASTA 分析結(jié)果符合理論分析,仿真方法準(zhǔn)確,修形后齒輪的接觸應(yīng)力和傳遞誤差均明顯減小,接觸斑點(diǎn)分布均勻,振動(dòng)噪聲明顯降低,且一級(jí)齒輪傳動(dòng)比二級(jí)齒輪傳動(dòng)效果更明顯??梢姶藘?yōu)化設(shè)計(jì)方案對(duì)減速器減振降噪具有較好的效果,為此類減速器齒輪設(shè)計(jì)提供理論參考。

  減速器作為一種已經(jīng)被廣泛應(yīng)用的動(dòng)力傳遞機(jī)構(gòu),其具有傳遞效率高、傳遞能力強(qiáng)、傳動(dòng)穩(wěn)定等諸多優(yōu)點(diǎn)。隨著減速器應(yīng)用范圍的逐漸廣泛,對(duì)其振動(dòng)噪聲性能提出了越來(lái)越多的要求。有關(guān)研究發(fā)現(xiàn),在不改變齒輪宏觀參數(shù)的情況下,通過(guò)齒輪齒面修形,可有效改善減速器的振動(dòng)噪聲水平。

  JiaC 等提出了一種以減小傳遞誤差與接觸應(yīng)力的新型齒面修形方法,可有效改善齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)的振動(dòng)噪聲;魏顯坤等采用 Romax對(duì)某減速器性能進(jìn)行了性能預(yù)測(cè),提出的軸-齒形-殼體的綜合優(yōu)化方法大大降低了其噪聲;ZhouJX 等提出了一種新的估計(jì)減速器在不同工況下振動(dòng)噪聲的方法,為降低減速器振動(dòng)噪聲提供了一定的理論依據(jù); 陳爽等應(yīng)用 KISSsoft軟件,以傳遞誤差與最大接觸應(yīng)力為優(yōu)化目標(biāo),對(duì)減速器齒面進(jìn)行修形優(yōu)化,有效降低了減速器的噪聲;趙旻等采用 Romax對(duì)電動(dòng)車二級(jí)減速器振動(dòng)噪聲性能進(jìn)行分析,提出了一種對(duì)角修形的近似替代法對(duì)齒面進(jìn)行優(yōu)化,有效降低了減速器的振動(dòng)噪聲,為其他齒輪系統(tǒng)振動(dòng)噪聲的優(yōu)化提供了參考;王文龍等采用遺傳算法,以傳動(dòng)誤差、齒面峰值載荷和齒面載荷分布為優(yōu)化目標(biāo),對(duì)減速器一級(jí)傳動(dòng)齒輪副進(jìn)行修形優(yōu)化,有效改善了減速器的振動(dòng)噪聲;XuB等通過(guò)仿真分析數(shù)據(jù)得出對(duì)減速器一級(jí)傳動(dòng)齒輪副修形具有較好的減振降噪效果,并進(jìn)行噪聲試驗(yàn)驗(yàn)證優(yōu)化方案;李沁逸等通過(guò)對(duì)評(píng)估減速器 NVH 性能的多個(gè)指標(biāo)的分析,確定了以二級(jí)傳動(dòng)齒輪副傳遞誤差和接觸斑點(diǎn)為優(yōu)化目標(biāo)的修形方案,有效改善了減速器的振動(dòng)噪聲;張軍等以改變減速器殼體厚度達(dá)到減振降噪的目的,通過(guò) ANSYS驗(yàn)證其方案的有效性;王鑫興等采用遺傳算法,以減小嚙合沖擊、改善載荷分布為目的進(jìn)行齒面修形優(yōu)化,有效降低了齒面載荷分布、最大接觸應(yīng)力等,減速器振動(dòng)噪聲顯著降低。

  綜上所述,相關(guān)學(xué)者雖然對(duì)減速器振動(dòng)噪聲的優(yōu)化設(shè)計(jì)有了一定的研究,但是在其優(yōu)化方案中使用的修形類型較為單一,優(yōu)化結(jié)果具有一定的局限性。因此,本文以某大速比減速器為研究對(duì)象,在滿足其大動(dòng)力輸出及大爬坡度的要求下,基于 MAS- TA 的嚙合仿真及振動(dòng)噪聲分析結(jié)果,為優(yōu)化其相關(guān)性能,以減小傳遞誤差與齒面接觸應(yīng)力為目的,對(duì)齒面進(jìn)行綜合修形優(yōu)化,建立齒面修形優(yōu)化模型并求解,采用 MASTA 對(duì)修形前后齒面嚙合及振動(dòng)噪聲進(jìn)行分析,并對(duì)修形后減速器樣機(jī)進(jìn)行整車振動(dòng)噪聲試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)加速、滑行及制動(dòng)階段的減速器振動(dòng)噪聲,驗(yàn)證修形設(shè)計(jì)的可靠性。

  一、減速器傳動(dòng)系統(tǒng)

  本文研究對(duì)象為某大速比減速器,其要求具有更高的承載能力,在滿足更大的動(dòng)力輸出以及大爬坡度的需求下,力求輕量化,其傳動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。

  根據(jù)表1數(shù)據(jù),在 MASTA 中建立二級(jí)斜齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)仿真模型,其由電機(jī)輸出動(dòng)力,通過(guò)兩級(jí)大速比斜齒圓柱齒輪減速傳遞動(dòng)力,從而滿足其設(shè)計(jì)需求,具體傳動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

  二、減速器仿真分析

  根據(jù)設(shè)計(jì)要求,在 MASTA 中建立減速器分析模型(見圖2)。依據(jù)電機(jī)特性,在最大扭矩420N·m 下進(jìn)行分析,轉(zhuǎn)速為2000r/min,在此工況下采用 MASTA 對(duì)減速器進(jìn)行嚙合與振動(dòng)噪聲仿真分析。

  減速器嚙合仿真分析

  基于 MASTA 的減速器嚙合仿真結(jié)果分別如圖3~圖6所示。減速器一級(jí)與二級(jí)傳動(dòng)齒輪最大接觸應(yīng)力分別為1290和1856MPa,最大傳遞誤差波動(dòng)幅值分別為1.6894和2.2915 μm,齒面接觸斑點(diǎn)接近齒根。

  減速器振動(dòng)噪聲分析

  在圖7所示減速器振動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)1處進(jìn)行振動(dòng)噪聲分析,分析結(jié)果如圖8和圖9所示,26階1285r/ min振動(dòng)加速度最大值為43.4 m/s2,26 階 556.5Hz頻率處聲壓級(jí)為99.2dB,8.54階492.8Hz頻率處聲壓級(jí)為96.6dB。結(jié)果表明,減速器在運(yùn)行中存在偏載、應(yīng)力集中、噪聲以及振動(dòng)較大等問(wèn)題,具有較大的傳遞誤差。因此,需要對(duì)減速器進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),以期改變其振動(dòng)噪聲水平,通過(guò)對(duì)齒輪微觀參數(shù)的修形設(shè)計(jì),可優(yōu)化減速器的振動(dòng)噪聲。

  三、齒面修形設(shè)計(jì)

  齒面修形是改善齒輪性能的常用手段,其通過(guò)改變齒面的形狀和尺寸,使齒輪受載變形后齒面應(yīng)力分布均勻,減少偏載,減小齒面最大接觸應(yīng)力,維持齒輪平穩(wěn)運(yùn)行,從而有效改善齒輪傳動(dòng)的振動(dòng)噪聲。

  齒輪修形曲線設(shè)計(jì)

  根據(jù)上文仿真結(jié)果,該減速器在預(yù)定工況下存在接觸應(yīng)力集中及傳遞誤差過(guò)大的情況,本文為優(yōu)化以上問(wèn)題,以減小傳遞誤差與接觸應(yīng)力為目的,對(duì)齒面進(jìn)行綜合修形設(shè)計(jì),采用了齒向螺旋角修形、齒向鼓形修形及齒形鼓形修形。其中,螺旋角修形采用直線修形,齒向鼓形修形采用二次拋物線修形,其均為在齒寬方向?qū)X輪齒面進(jìn)行微觀修整,通過(guò)修形可以補(bǔ)償齒輪嚙合中齒寬方向存在的嚙合誤差,從而改善齒輪在齒寬方向上應(yīng)力集中問(wèn)題。齒形鼓形修形采用二次拋物線修形,其為沿齒廓線進(jìn)行齒形微觀修整,從而人為彌補(bǔ)齒輪實(shí)際嚙合時(shí)齒輪的受載變形及安裝誤差等,避免沖擊,減小傳遞誤差,改善齒輪的偏載情況。修形曲線如圖10~圖12所示。圖中,C1 與C2 、C3 為螺旋角修形量與修形范圍,C4 與C5 、C6 為齒向鼓形修形量與修形范圍,C7與C8、C9 為齒形鼓形修形量與修形范圍,b0 為齒寬,a為齒廓線的長(zhǎng)度。

  齒面修形優(yōu)化模型

  對(duì)i (i=1,2)級(jí)齒輪副小輪進(jìn)行修形,以上述齒輪修形曲線的9個(gè)參數(shù)Cij (j=1,2,3,4,5,6,7,8,9)為i級(jí)小齒輪優(yōu)化變量,各級(jí)齒輪副小輪齒面修形的優(yōu)化模型可表示為:

  式中,F(xiàn)i (Cij)為i級(jí)小齒輪修形目標(biāo)函數(shù);ωi 為i 級(jí)小齒輪權(quán)重因子,取0.5;fi1 (Cij)、fi2 (Cij)分別表示i級(jí)修形小齒輪在最大正驅(qū)工況下負(fù)載扭矩為T 的傳遞誤差波動(dòng)幅值和齒面接觸應(yīng)力最大值; δi1 min 、δi1max 分別表示i級(jí)小齒輪螺旋角修形量的極小值、極大值;li1min 、li1max  分別表示i級(jí)小齒輪螺旋角修形范圍的極小值、極大值;δi2min 、δi2max 分別表示i級(jí)小齒輪齒向鼓形修形量的極小值、極大值; li2min 、li2max 分別表示i級(jí)小齒輪齒向鼓形修形范圍的極小值、極大值;δi3min 、δi3max 分別表示i級(jí)小齒輪齒形鼓形修形量的極小值、極大值;li3min 、li3max  分別表示i級(jí)小齒輪齒形鼓形修形范圍的極小值、極大值。

  本文的優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)為 MASTA 求解結(jié)果,與優(yōu)化變量之間無(wú)直接關(guān)聯(lián),無(wú)法建立從優(yōu)化變量到目標(biāo)函數(shù)的精確解析表達(dá)式,因此采用帶有精英策略的快速非支配排序遺傳算法來(lái)求解,其流程如圖13所示。

  四、優(yōu)化結(jié)果對(duì)比分析

  嚙合性能對(duì)比分析

  對(duì)上述優(yōu)化模型進(jìn)行求解,優(yōu)化獲得的各級(jí)齒輪副小輪齒面修形參數(shù)為:C11 =0、C12 =0、C13 = 0、C14 =10、C15 =0、C16 =38、C17 =10、C18 =57. 609、C19 =66.29、C21 =-14.0、C22 =0、C23 =47、C24 =15、C25 =0、C26 =47、C27 =15、C28 =60.267、 C29 =71.76。對(duì)修形后減速器模型進(jìn)行仿真分析,仿真結(jié)果如圖14~圖17所示,通過(guò)齒面修形優(yōu)化,減速器一級(jí)與二級(jí)傳動(dòng)齒輪最大接觸應(yīng)力減小為1 266和1409MPa,分別下降了1.86%和24.08%,最大傳遞誤差波動(dòng)幅值分別為0.1815和0.9605μm,分別下降了89.26%和58.08%,齒面接觸斑點(diǎn)均勻分布,減速器應(yīng)力集中與偏載問(wèn)題得到了有效改善,嚙合性能得到了有效改善。

  振動(dòng)噪聲對(duì)比分析

  對(duì)修形后減速器模型進(jìn)行振動(dòng)噪聲分析,分析結(jié)果如圖18和圖19所示,通過(guò)齒面修形優(yōu)化,26 階1285r/min振動(dòng)加速度降低為2.15m/s2,26階 556.5Hz頻率處聲壓級(jí)降低為73.26dB,8.537階 492.8Hz頻率處聲壓級(jí)降低為88.9dB,分別降低了95.15%、26.15%和7.97%,通過(guò)齒面修形優(yōu)化,減速器振動(dòng)與噪聲得到了明顯改善。

  五、減速器噪聲試驗(yàn)結(jié)果及分析

  對(duì)修形前后減速器傳動(dòng)系統(tǒng)加速、滑行以及制動(dòng)階段進(jìn)行噪聲試驗(yàn),結(jié)果分析如下。

  1)修形前噪聲曲線如圖20所示,減速器傳動(dòng)系統(tǒng)加速、滑行以及制動(dòng)階段的一級(jí)傳動(dòng)齒輪26階噪聲由68.16、68.04和68.07dB降低為47.51、63.20和58.37dB,分別降低了30.30%、7.11%和14.25%,一級(jí)傳動(dòng)齒輪噪聲得到了明顯改善。

  2)修形后噪聲曲線如圖21所示,減速器傳動(dòng)系統(tǒng)加速、滑行以及制動(dòng)階段的二級(jí)傳動(dòng)齒輪8.54階噪聲由 52.26、52.24 和 52.26dB 降低為 51.53、52.02和51.65dB,分別降低了1.39%、0.42%和 1.17%,二級(jí)傳動(dòng)齒輪噪聲也有了一定改善。

  六、結(jié)語(yǔ)

  通過(guò) MASTA 對(duì)減速器傳動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行分析,并以減小傳遞誤差與接觸應(yīng)力為目標(biāo),對(duì)齒輪齒面進(jìn)行修形,使齒輪振動(dòng)噪聲得到有效降低,并通過(guò)整車試驗(yàn)測(cè)試其振動(dòng)噪聲,結(jié)論如下。

  1)針對(duì)減速器的振動(dòng)噪聲問(wèn)題,對(duì)減速器接觸應(yīng)力、接觸斑點(diǎn)、傳遞誤差以及振動(dòng)噪聲的仿真分析,顯示齒面接觸不均勻,具有偏載問(wèn)題,存在較大的振動(dòng)噪聲,需對(duì)其進(jìn)行有效的優(yōu)化設(shè)計(jì)。

  2)嚙合仿真分析表明:通過(guò)齒面修形,一級(jí)傳動(dòng)齒輪最大傳遞誤差減小了89.26%,最大接觸應(yīng)力減小了1.86%,二級(jí)傳動(dòng)齒輪最大傳遞誤差減小了 58.08%,最大接觸應(yīng)力減小了24.08%,齒輪接觸斑點(diǎn)分布均趨于均勻,該齒面優(yōu)化方案有效改善了齒面應(yīng)力集中與偏載問(wèn)題。

  3)振動(dòng)噪聲仿真分析表明:通過(guò)齒面修形,減速箱殼體外表面26階1285r/min振動(dòng)加速度減小了 95.15%,26 階 556.5 Hz 頻率處聲壓級(jí)減小了 26.15%,8.537階492.8 Hz頻率處聲壓級(jí)減小了 7.97%,該齒面優(yōu)化方案對(duì)減振降噪具有較好的效果。

  4)通過(guò)樣機(jī)噪聲試驗(yàn),減速器傳動(dòng)系統(tǒng)一級(jí)傳動(dòng)齒輪噪聲有了明顯的降低,二級(jí)傳動(dòng)齒輪噪聲有了一定的減小,驗(yàn)證了齒面優(yōu)化方案對(duì)減振降噪的有效性,但是二級(jí)傳動(dòng)齒輪噪聲降低較小,其齒面優(yōu)化方案具有改進(jìn)的空間。

  參考文獻(xiàn)略.

標(biāo)簽: 減速器

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