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汽車變速器齒輪齒端崩角失效分析及優(yōu)化改進(jìn)

時(shí)間:2022-04-06來源:汽車實(shí)用技術(shù)

導(dǎo)語:齒輪是汽車變速器關(guān)鍵傳動(dòng)零件,齒輪的正確嚙合與疲勞壽命直接關(guān)系到變速器的工作性能和使用壽命。文章以某客車變速器為研究對象,針對變速器在總成疲勞壽命試驗(yàn)中出現(xiàn)的齒輪齒端崩角失效問題,應(yīng)用金相檢驗(yàn)、 電鏡觀察、齒輪齒面拓?fù)洹omax 計(jì)算分析、尺寸鏈計(jì)算等方法,逐步查明導(dǎo)致輪齒齒端崩角失效的原因,并根據(jù)分析結(jié)果對齒輪進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了改進(jìn)方案的可行性,最終解決了此齒端崩角問題。為類似的齒輪疲勞失效問題提供了可以借鑒的分析思路和驗(yàn)證方法。

  傳動(dòng)齒輪對于變速器屬于關(guān)鍵零部件,齒輪的承載能力和可靠性直接影響著變速器總成的壽命和可靠性。在新產(chǎn)品性能和疲勞壽命驗(yàn)證階段,檢查齒輪是否出現(xiàn)齒面點(diǎn)蝕、輪齒折斷等失效模式,是判斷試驗(yàn)通過與否的基本手段。對于非常規(guī)的失效模式,如早期點(diǎn)蝕斷齒、個(gè)別輪齒齒端崩角等,就需要詳細(xì)查找故障原因,并提出改進(jìn)措施,最后通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證改進(jìn)措施的有效性。

  1 問題描述

  該產(chǎn)品是我公司開發(fā)的某款客車變速器,在臺架壽命開發(fā)試驗(yàn)過程中出現(xiàn)比較異常的個(gè)別輪齒齒端崩角掉塊現(xiàn)象。

  變速器正確連接在疲勞試驗(yàn)臺架上,按試驗(yàn)大綱要求完成疲勞試驗(yàn),試驗(yàn)過程中無明顯異?;虍愴?。完成疲勞試驗(yàn)后,拆檢變速箱發(fā)現(xiàn)某檔位主動(dòng)檔齒輪靠近同步器一側(cè)的端面齒頂發(fā)生5個(gè)輪齒的齒頂異常崩角掉塊,目測最嚴(yán)重一處掉塊有1/4 小拇指指甲蓋大小,其余四處崩角的掉塊與芝麻大小相當(dāng),軸承旋轉(zhuǎn)無卡滯,殼體及其余零件均正常,未見明顯失效。

  圖1 齒輪齒頂崩齒形貌

  從齒輪齒頂?shù)魤K形貌來看,5個(gè)崩齒均位于嚙合面端面齒頂,分布在正對的兩處,其中一處為4個(gè)齒連續(xù)分布。單獨(dú)發(fā)生崩齒的輪齒失效較為嚴(yán)重,斷口呈平面形狀,正對的4個(gè)相鄰的輪齒,斷口均呈“C”字形。齒頂?shù)魤K均比較小,在拆檢時(shí)變速器中沒有找到相應(yīng)的金屬塊。經(jīng)分析認(rèn)為可能是在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié),比如在熱處理之前磕碰導(dǎo)致的。為了進(jìn)一步查找原因,我們對該故障齒輪做了理化檢測分析。

  2 問題分析及查找原因

  首先考察齒輪幾何尺寸、材料、熱處理是否符合圖紙要求。對齒輪材料及硬度做了檢測,結(jié)果說明齒輪材質(zhì)和熱處理質(zhì)量均符合圖紙要求。接著考察齒輪是否在變速器裝箱之前如機(jī)加工或熱處理前發(fā)生磕碰導(dǎo)致齒頂崩齒掉塊。對齒輪在掃描電鏡下進(jìn)行微觀分析。崩齒形貌如圖2所示。

  圖2 崩齒形貌

  從崩齒形貌來看,崩齒處局部斷口特征為沿晶脆性斷裂, 說明崩齒發(fā)生在熱處理之后;同時(shí)觀察了崩齒輪齒的的鄰近齒,臨近的輪齒雖然沒有表現(xiàn)出肉眼可見的崩齒掉塊,但在電鏡觀察到仍已經(jīng)產(chǎn)品顯微裂紋;多個(gè)齒齒頂角有掉塊痕跡, 但崩齒處、顯微裂紋和掉塊位置均未發(fā)現(xiàn)塑性變形痕跡,認(rèn)為崩齒和裂紋、掉塊不是熱后磕碰產(chǎn)生;由此可以確認(rèn),齒輪齒頂崩齒是在臺架疲勞試驗(yàn)過程中產(chǎn)生的,推測齒頂角嚙合時(shí)受到?jīng)_擊載荷,頂角齒面產(chǎn)生微裂紋,裂紋逐步擴(kuò)展最終發(fā)生崩齒。

  考慮到齒頂崩齒掉塊正好發(fā)生在率先進(jìn)入嚙合的一側(cè), 考察齒輪副嚙合時(shí)是否存在偏載導(dǎo)致率先進(jìn)入嚙合的一側(cè)頻繁受到?jīng)_擊載荷導(dǎo)致崩齒掉塊。齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)受載后,齒輪輪輻、軸、軸承以及殼體等發(fā)生彈性變形,導(dǎo)致齒輪實(shí)際嚙合位置偏離理論正確位置,出現(xiàn)不同程度的齒形和齒向偏載情況。當(dāng)齒輪出現(xiàn)偏載時(shí),容易導(dǎo)致齒輪早期點(diǎn)蝕或者斷齒失效。早期點(diǎn)蝕是齒面疲勞損傷的常見形式,齒輪齒面在循環(huán)的接觸應(yīng)力作用下,齒面上產(chǎn)生微小裂紋導(dǎo)致剝落產(chǎn)生微小麻點(diǎn)損傷,在持續(xù)的循環(huán)接觸應(yīng)力作用下,麻點(diǎn)逐漸擴(kuò)大最終形成明顯的齒面凹坑。單純提高齒輪的加工精度和安裝精度來改善齒輪傳動(dòng)的偏載問題,成本較高。通過合適的齒廓修形和適當(dāng)?shù)凝X向修形手段可以有效的調(diào)整齒輪嚙合位置,補(bǔ)償齒輪受載變形后產(chǎn)生的嚙合偏載,使齒輪在正確位置接觸嚙合,齒型修形和齒向修形是解決齒輪偏載問題的有效手段。

  首先對失效齒輪進(jìn)行精密測量,得到其實(shí)際齒面拓?fù)?。根?jù)變速器總成圖紙建立變速器Romax模型,并對齒坯和殼體進(jìn)行柔性化處理,選擇變速器潤滑油牌號及顆粒度代碼,根據(jù)變速器疲勞試驗(yàn)大綱得到該檔位齒輪疲勞壽命指標(biāo),根據(jù)該擋位轉(zhuǎn)速和速比信息計(jì)算得到該擋位運(yùn)行時(shí)間。針對齒輪圖紙修形和齒輪實(shí)際齒面拓?fù)浞謩e通過Romax接觸分析計(jì)算得到該檔位最大接觸應(yīng)力云圖,圖3a為按圖紙修形,圖3b按實(shí)測齒面拓?fù)洹?/p>

  a 按圖紙修形

  b 按實(shí)測齒面拓?fù)?/span>

  圖3 最大接觸應(yīng)力云圖

  從圖中可以看出,按圖紙修形,中間軸三擋輪接觸無偏載。按實(shí)測齒面拓?fù)?,中間軸3擋輪接觸有輕微偏載,齒頂端的接觸應(yīng)力約為800Mpa,引起崩齒可能性不大。由此可知齒輪的輕微偏載不是導(dǎo)致齒頂崩齒掉塊的主要原因。在排除了齒輪幾何形狀、熱處理等不符合圖紙以及齒輪偏載導(dǎo)致崩齒掉塊的原因之后,再次認(rèn)真檢查失效齒輪以及與失效齒輪配合的被動(dòng)齒輪。該變速器為全同步器變速器,且為了減小軸向尺寸,多數(shù)同步器的結(jié)合齒圈直接焊接在輸出軸齒輪上,與失效齒輪配合的被動(dòng)齒輪與同步器結(jié)合齒圈焊接為一體成被動(dòng)齒輪總成,經(jīng)仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn),被動(dòng)齒輪總成上的焊接齒圈在正對該檔位主動(dòng)齒輪的端面靠外圈處有一圈磨損痕跡。由此可以推斷,該對齒輪副在嚙合傳遞扭矩過程中,被動(dòng)齒輪零件與主動(dòng)齒輪在端面區(qū)域有接觸,由于轉(zhuǎn)速差的存在,出現(xiàn)磨損痕跡。同步器結(jié)合齒圈的外圈直徑與被動(dòng)齒輪齒輪的齒頂園直徑正好相當(dāng)。如圖4所示。

  圖4 中間軸三檔齒輪與二軸齒輪結(jié)合齒圈端面間隙

  假設(shè)主動(dòng)齒輪軸向前移動(dòng)到極限位置,輸出軸向后移動(dòng)到極限位置,通過校核尺寸鏈,可知該檔位主動(dòng)齒輪與被動(dòng)齒輪總成上的同步器結(jié)合齒圈之間的間隙 X=0.70± 0.695mm,從計(jì)算結(jié)果可知,該檔齒輪副在極限情況下,主動(dòng) 輪與被動(dòng)輪零件軸向間隙很小。該款變速器為全斜齒變速器,被動(dòng)齒輪軸向力向后,主動(dòng)齒輪軸向力向前,被動(dòng)齒輪與同步器結(jié)合齒圈為焊接結(jié)構(gòu),在軸向力作用下,同步器結(jié)合齒圈向右軸向移動(dòng),最小間隙 X=0.005mm。雖然最小間隙大于0, 沒有發(fā)生干涉,但由于兩零件端面跳動(dòng)誤差和相對轉(zhuǎn)速差的存在,結(jié)合齒圈端面局部會與主動(dòng)小齒輪個(gè)別齒端面發(fā)生接觸甚至產(chǎn)生擠壓應(yīng)力。

  由此可知,該檔主動(dòng)齒輪靠近同步器一側(cè)發(fā)生個(gè)別齒頂崩齒的主要原因是被動(dòng)齒輪總成上的同步器結(jié)合齒圈右端面 與主動(dòng)齒輪左端面軸向間隙過小,在軸向力的作用下,發(fā)生摩擦甚至擠壓,導(dǎo)致在疲勞臺架試驗(yàn)過程中產(chǎn)生個(gè)別輪齒齒頂崩齒掉塊的失效模式。

  3 優(yōu)化改進(jìn)措施

  通過一系列的問題分析和原因查找,最終確定了導(dǎo)致該異常失效模式的主要原因。失效原因明確了之后,改進(jìn)措施只需對癥下藥。該異常失效的主要原因是主動(dòng)、被動(dòng)零件之間軸向間隙過小,在軸向力的作用下,發(fā)生摩擦甚至擠壓,最終導(dǎo)致在疲勞臺架試驗(yàn)過程中產(chǎn)生個(gè)別輪齒齒頂崩齒掉塊的失效模式。因此,只需將主被動(dòng)零件軸向間隙改大或者將回轉(zhuǎn)零件的端面跳動(dòng)誤差改小即可??紤]到目前圖紙上要求端面跳動(dòng)誤差在我司屬于大批量零件的正常工藝水平,如果改小端面跳動(dòng),將額外的增加零件制造成本,因此改大主被動(dòng)零件軸向間隙是比較良好的改進(jìn)措施。具體措施就是減小中間軸三檔齒輪在齒全高附近的齒寬。

  4 優(yōu)化方案試驗(yàn)驗(yàn)證

  通過臺架總成疲勞壽命驗(yàn)驗(yàn)正優(yōu)化方案是否能解決失效問題。優(yōu)化后的中間軸三檔齒輪做變速器總成臺架壽命疲勞試驗(yàn),試驗(yàn)過程中三擋狀態(tài)良好.沒有發(fā)生異常振動(dòng)或報(bào)警。試驗(yàn)完成后拆解試驗(yàn)樣箱,檢查中間軸三檔齒輪和二軸三檔 齒輪總成齒面及端面情況,未發(fā)現(xiàn)點(diǎn)蝕現(xiàn)象和磨損現(xiàn)象。

  5 結(jié)論

  本文以客車變速器為例,針對該變速器在臺架總成壽命試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的中間軸三檔齒輪比較異常的個(gè)別輪齒齒端崩角掉塊問題.應(yīng)用金相檢驗(yàn)、電鏡觀察、齒輪齒面拓?fù)?、Romax 分析、尺寸鏈計(jì)算等方法,分析異常齒端崩角掉塊失效原因,并根據(jù)分析結(jié)果對齒輪進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)以解決崩齒掉塊問題。為類似的齒輪疲勞失效問題提供了可以借鑒的分析思路和驗(yàn)證方法。

標(biāo)簽: 變速器

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